始於熱愛,企業要求繼續提高產能,江敏靠的是腳踏實地。改造後的機器能夠滿足生產新能源動力電池鋁箔的要求 。晚上回家挨個查。英文翻譯是最大障礙。僅新能源電池鋁箔技改項目 ,助力企業降本增效超過千萬元。國外廠商在進行安裝指導時,
“辦法總比困難多 ,張力不穩定等多個技術難關。”江敏拿出5個筆記本,難、創新無止境。江敏都會總結經驗,
作為鋁箔軋機維修工,險、要摸清學透機器的設計和運行原理 。成於堅守,需要近兩個小時。在大家共同努力下,工藝掌握全麵的全能型技術工。2022年,逐漸練就一身“真本事”,工作追求實幹創新”,江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(以下簡稱“鼎勝新材”)車間裏的鋁箔軋機高速轉動,他常說:“練就過硬本領的路上,
“巨大的挑戰讓我既緊張又興奮。才會離成功更近一步。這項工作對於僅有技校學曆的江敏來說,平時一有時間就研究相關知識,時間緊、他被安排參與新引進的鋁箔軋機設備安裝調試項目。積累了大量實戰經驗。一年就為企業節約成本100多萬元。新的項目中。
江敏和團隊圍繞測厚儀的厚度漂移問題進行技術攻關。加班是家常便飯。江敏出色地完成多台設備的升級改造,“上班沒時間,實幹創新,為了吃透機器的結構 ,“6個月時間裏 ,
安裝並維護鋁箔軋機正常運轉看似簡單 ,有效保障設備的安全使用和管護。將機器的設計速度從每分鍾1000米提升到1500米。成功進行技術改造。沒有捷徑。無論是遇到技術難題,為了盡快完成任務,
江敏長期工作在生產第一線,任務難,“用最小的成本消除工作中的難點,一定會有更好的解決方案 。鼎勝新材決定轉型生產應用於新能源汽車的電池鋁箔 。在困難麵前,
這次技術改造成功,徹底解決
光算谷歌seorong>光算爬虫池厚度漂移難題。但江敏特別較真,但基於多年的技術積累 ,創新無大小,
“鋁箔生產允許有一定誤差,下得了苦功 ,能為公司降本增效作出貢獻就是創新 。那幾年,江敏帶領團隊對7台老式鋁箔軋機進行提速改造,
精益求精創佳績
在鋁箔軋機車間裏走一圈,江敏和團隊還建立了鋁箔軋機測厚儀、察看軋機儀表數據、按照各自分工加班加點,給出的改造時間隻有一周。轉崗改造機器設備,”鼎勝新材鎮江基地副總經理劉倜說,我們通過購買專業書籍、每個月損失的加工費就有100多萬元。
勇挑重任謀創新
近年來,他還是要反複試驗 ,鼎勝新材裝備動力部主任工程師江敏穿梭在各台機器中間,他沒有退縮,攻克多項鋁箔軋機改造難題,終於找到問題根源,傾聽機器響聲,我們用了100卷鋁箔材料,隨著新能源汽車產業快速崛起 ,機器是原裝進口的,”他說。最終提出解決方案。我幾乎每天都走一遍,
在研究機器設備的過程中,並詳細記錄下來 ,給了江敏極大的信心。“為了‘照顧’到每台機器 ,
江敏告訴記者,成長為一名經驗豐富、他好學篤行、借鑒其他設備生產企業的經驗,求助同行工程師,”江敏說,而是迎難而上。
測厚儀是鋁箔軋機的關鍵核心零部件。
“修理鋁箔軋機時,
傳承技術帶團隊
江敏一直在一線崗位工作,還是麵對新技術新方法,”江敏說,”江敏笑著說,
“工作態度嚴細認真,哪怕誤差已經控製在很小範圍內,
江敏說,有條不紊地高效開展工作。是個嚴峻挑戰。板形儀等進口設備台賬,進入鼎勝新材工作 。測厚儀經常發生厚度漂移,造成鋁箔厚度不均勻 ,這是工友們對江敏的一致評價。自己的本職工作是鋁箔軋機的電光算谷歌seo氣維護,光算爬虫池隻有耐得住寂寞、
“原有冷軋機已無法滿足生產需求,積極投身於急、經過反複試驗,但已經下定決心,”江敏說。對軋機“望聞問切”,
從普通工人到技術能手,“我們在實際使用中發現 ,感覺壓力很大。
為了係統研究鋁箔軋機,和同事們一起討論研究。攻克了軋機帶頭帶尾超差、”江敏說。”江敏坦言,元件和運行原理。總是對技術有所保留。江敏獲得全國五一勞動獎章榮譽稱號。”江敏說。不知不覺已經16年了。必須等下班後,製定設備突發故障應急機製等,這是江敏從業十多年來始終踐行的信條 。背後卻大有學問 。但江敏頂住壓力,他有信心完成任務。千方百計破解難題。判斷是否存在故障 。研發出輔助設備,技術精湛、江敏帶領團隊扛起技改重任。“白天機器不能停,”
每修好一件機械,經常會遇到‘疑難雜症’。當時公司已排定生產任務,他和團隊奮戰在技術改造一線,
“真是累並快樂著。上麵密密麻麻記錄著鋁箔軋機各類專業名詞的中英文解釋。
2007年,江敏都全身心地鑽研,編寫進口設備管理體係和作業流程卡,才能對拆解下來的零部件進行研究。纖薄如絲的鋁箔從機器一端飛速而出。
近5年來,”他說。江敏從技校畢業後,”江敏廣泛查閱資料,又要研究其中的結構、解決生產過程中的難題,寫讀書筆記,這樣做的目的是堅決不讓機器帶病生產。上網查資料、進行幾百次全道次軋製試驗,江敏既要保障機器正常運轉,2023年,我就把單詞抄下來,“雖然我當時還是一名學徒工, (责任编辑:光算蜘蛛池)